攻堅克難 持續研發
我國重型燃氣輪機實現新的突破
投入商用!3月8日,我國首臺完全自主知識產權F級50兆瓦重型燃氣輪機(以下簡稱G50)順利通過72+24小時試運行,正式投入商業運行,填補了我國自主燃氣輪機應用領域空白。
重型燃氣輪機,是目前效率最高的熱功轉換設備,是一個國家工業水平、綜合國力的重要體現,研發難度不同一般。“G50燃燒器內的空氣以每秒60米的速度高速流動,點火難度好比在10級大風中點燃一根蠟燭。”東方電氣集團東方汽輪機公司全國重點實驗室主任方宇說。
再比如,G50的關鍵零部件——透平葉片,要滿足三個極為嚴苛的條件:一、要“忍耐”1300攝氏度的高溫,要知道,這一溫度遠高于普通金屬熔點,常用的高溫鎳極合金材料長期可耐受高溫也僅為900攝氏度左右;二、要承受18個標準大氣壓的壓力,相當于180米深水壩蓄滿水后的壩底壓力;三、以每分鐘6000轉的速度高速旋轉,葉頂的線速度超過大型客機飛行速度的兩倍。“這就要求研究人員將氣動力學、固體力學、機械學、材料學等多學科知識在工程上應用到極限。”方宇說。
此外,G50有2萬多個零部件,系統耦合度與部件集成度超高,零部件的裝配精度均要控制在0.05毫米內。一些關鍵零部件,即使出現1毫米的運行間隙偏差,也會導致整機失效。
“我們聯合上下游近300家單位,歷經4000多個日日夜夜才終于啃下這塊‘硬骨頭’。”回憶13年研制歷程,方宇感慨萬千:2009年啟動項目攻關,僅結構設計就花了4年;首個燃燒器的試制,又用了2年;此后,團隊還花了4年進行部件試驗,試驗時長超1000個小時,報廢了8個燃燒器。
從零起步的探索實為艱辛。像透平葉片,市面上沒有企業供應,東方汽輪機自己組建葉片精鑄團隊。面對困難,團隊成員夜以繼日地閱讀文獻、尋找方法。最終,歷經千萬次試驗,探索出“一種帶陶瓷型芯蠟模成型方法”,解決了葉片變形、疏松、熱裂、斷芯等難題。如今,東方汽輪機的透平葉片精密鑄造中試生產線已具備F級50兆瓦燃機的批量化制造能力。“燃氣輪機的高溫透平葉片一般2至3年就要維修更換。這條生產線可為國內正在運行的大功率等級燃機透平葉片提供備件,再不用苦等進口備件。”東方電氣集團東方汽輪機公司G50發展中心副主任田曉晶介紹。
研發過程中,難題經常不期而至。2018年,燃燒技術團隊在開展燃燒器部件試驗時,遇到了約3000赫茲的高頻振蕩,刺耳的聲音穿透隔音防護傳至測控室。用窺視鏡一檢查,有裂紋、有碎片,設備部件已經受損,試驗被迫停止。“后來我們才意識到,試驗遇到了‘熱聲振蕩尖叫’。”田曉晶介紹,在燃燒器內部,高溫火焰與壓力波動“你來我往”,產生“熱聲振蕩”現象,一旦發生共振,就會損壞設備。
研發團隊回歸基礎、重頭來過。他們聯合國內高校開展基礎研發,開展數百次部件級別試驗……耗時2年,研發團隊終于建立了一套完整的熱聲振蕩預測和控制方法,進而找到了最佳的燃料與空氣匹配比例,讓“熱聲振蕩尖叫”安靜了下來。
G50研制成功背后,有研發人員的不懈努力,還有企業的持續投入。“有人說,燃機就是‘燒錢燒出來的’。”方宇說,長達13年的持續研發,累計資金投入近20億元。
功夫不負有心人。如今,我國已全面攻克燃氣輪機自主研制、試驗全過程技術,掌握了燃氣輪機核心部件與整機總體性能、總體結構的設計方法,形成燃機設計/制造標準超1000項。
展望未來,東方電氣有關負責人表示:將依托首臺套重大技術裝備示范項目開展長期試驗驗證,持續優化G50性能。同時,還將依托G50的研發能力,開發F級15兆瓦、F級80兆瓦重型燃氣輪機,健全我國燃氣輪機譜系。